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汽车工厂产能匹配与车身储运线改造实例分析

2023-07-18 来源:帮我找美食网
I 三坌塑 sheji vu Fenx 汽车工厂产能匹配与车身储运线改造实例分析 苟丽娟李恺 (中国汽车技术研究中心,大津300162) 摘要:以某汽车厂为例,对1条涂装线与2条总装线的产能匹配及相应的车身储运线改造进行了设计,并详细介绍了设计前提、设计思路、 实施方案和改造过稃。 关键词:生产节拍;储运线:产能匹配 1 设计前提 某汽车厂总装车间有2条总装生产线,即总装北线和总装南 名称 表2工作时间计算表 班制 第一班节拍 第二班节拍 线。总装北线为原有生产线,主要生产轻卡、皮卡,设计生产节拍 20JPH(JPH为每小时生产车的数量);总装南线为新建生产线,主 要生产承载式SUV,设计生产节拍22JPH。而该厂涂装车间设计生 产节拍22JPH,现要对l条涂装线与2条总装线的产能匹配及相应 的车身储运线改造进行设计。 2设计思路的确定 2.1 总装车间产能规划目标 该厂对未来几年有一个短期和长期的生产规划目标,本方案 就是以这个目标为设计依据的。产能规划目标如表1所示。 表1产能规划目标 阶段 总装线 生产车型 产能规划目标 实际节拍 设计节拍 北线 轻卡、皮卡 6.6万辆 14.7JPH 20JPH 短期 南线 承载式SUV 3_35万辆 10JPH 22JPH 北线 轻卡、皮卡 4 6万辆 7.5JPH 20JPH 长期 南线 承载式Suv 1O万辆 22JPH 22JPH 2.2设计思路 2.2.1短期阶段 (1)涂装车间采用两班制生产,只提供总装车间车身时,产能 略有不足,仅需略加长每班的工作时间,就能满足总装车间车身的 需求量; (2)货厢的涂装考虑在涂装车间两班工作时间以外开第三班 来完成,第三班的具体工作时间依照总装车间总装皮卡的量而定, 需在涂装车间规划出存放货厢的区域; (3)为节约投资,总装车间南北线车身储存线共用原有涂装车 间上线口,同时南北线分别设一个车身下线口,尽量利用原有悬 链,在涂装车问地面设临时存放处,以便进行车身编组和用于安全 库存。 2.2.2长期阶段 (1)虽然涂装车间采用三班制满负荷生产能够达到总装车间 两班制生产车身的需求量,但考虑到皮卡车身和货厢涂装的一致 性,货厢也需在本涂装车间内完成涂装,所以至少要将涂装车间改 造为26JPH,才能使其三班制满足总装车间二班制产能需求; (2)将原有车身储运线改造为2套完整的车身储运线,分别给 总装车间南北线供应车身,不设地面存放。 3短期阶段的实施方案 3.1 不考虑批量生产的生产组织方式 由于总装车间南线实际需求产能较低,所以设计中总装车间 北线采用双班制生产,南线采用单班制生产,这样做比较经济合 理。涂装、总装车间工作时间如表2所示。 经过计算分析得出以下结论: 140 涂装车间 两班 22JPH 22JPH 总装车间 30JPH 15JPH 北线 两班 15JPH 15JPH 南线 单班 15JPH 总装车间每天所需漆后车身=30JPHX7.5 h+15JPHx7.5 h=337.5辆 涂装车间每班工作时间-337.5辆/(2x22JPH)=7.67 h (1)由于第一班总装车间南北线同时开线,所以理论上在第一 班结束时,总装车间将涂装车间车身全部吃掉。 (2)为了一期节约投资,同时不影响北线生产,改造后车身储 运线在涂装车间共用一个车身上线口,但不具备车身编组功能;若 涂装下线车身需要分类编组,须在涂装车间地面设置轨道台车,用 于车身分类储存,并根据南北线车身需要手工上线。 (3)库存量最大点为总装车间第一班开始时,此时库存量为6O 辆(不考虑生产批量),其中,北线60X 15/30=30辆,南线60× 15/30=30辆。 (4)组织生产时,第一天涂装车间需要提前2.5 h生产,有一定 的车身存储量总装车间才能开始生产。但由于涂装车间和总装车 间的生产节拍所差无几,以后组织生产时涂装车间每天第~班提 前约20min生产即可。 3.2批量生产的生产组织方式 涂装车间生产批量设为2O辆,车身储运线上需储存60+20=80 辆,南北线各存40辆车身。经过反复验证分析得出以下结论: (1)涂装车间仅需每天比总装车间多生产20 min,采用20辆 的生产批量对总装车间南北线提供车身。 (2)第一班总装车间南北线同时开线:开始时,车身储运线上 各存40辆,由于改造后的北线最多能存60辆车身,而南线需新增 一道车身储运线使其能存储40辆车身(一期投资有限),所以先给 北线供车身;结束时,车身储运线上的库存最少。 (3)第二班仅总装车间北线开线:涂装车间专门给总装车间北 线供车身,结束时,将补齐总装车间南北线第二天所需车身的量 (各40辆)。 (4)为了节约一期投资,同时不影响北线生产,改造后车身储 运线在涂装车间共用一个车身上线口,但不具备车身编组功能;若 涂装下线车身需要分类编组,须在涂装车间地面设置轨道台车,用 于车身分类储存,并根据南北线车身需要手工上线。 (5)组织生产时,涂装车间需要提前3.6 h生产,使车身有80 辆的存储量,总装车间才能开始生产。 4长期阶段的实施方案 4.1 涂装车间改造方式的确定 按照涂装车间现状,采用三班制满负荷生产仍然不能满足总 装车间南北线同时生产所需要的车身和货厢的量。假如采用总装 两班制对涂装两班制的生产方式,需要对涂装车间进行大规模改 SheI.yu Fenx 量坌 5 h,第二班结束时,总装刚好吃掉所有涂装吐出车 造,以使涂装车间生产节拍达到39JPH。但是,从现状考虑,大规模 两班均工作7.才能满 改造投资巨大,且涂装车间不具备大规模改造的条件。因此,我们 身。漆后车身储运线上必须至少储存涂装一个班车身的量,考虑采用涂装三班制对总装两班制的生产方式。采用这种方式有 足涂装三个班对总装两个班生产方式的需求。 二期总装车间南北线采用2套完整的车身储运线,同时具有 以下优点: (1)涂装车间改造量最小,投资最省; (2)涂装车间三班制生产节约能耗。 通过计算分析得出以下结论: (1)涂装车间采用三班制生产需要进行适当扩能改造,以达到 26JHP的生产节拍,这样就可以满足总装车间南北线同时生产所 需车身和货厢的量: (2)车身储运线上需预存涂装车间一班的产量,同时还要有同 编组储存功能,并尽量利用原有悬链。涂装车间新建一个车身上线 口,这样涂装车间有2个车身上线口,为2条总装线提供车身。由 于涂装车间和总装车间班制不同,所以车身储运线需储存一定量 的车身和空抱具。 6结语 本文对1条涂装线对2条总装线的产能匹配问题及相应的车 身储运线改造进行了分析,希望能给有类似技术改造项目的汽车 工厂带来启发。 [参考文献】 等数量的空抱具存储。第二班结束时,总装车间将涂装车问车身全 部吃掉; (3)涂装车间到总装车间南北线需要2套完整的车身储运线, 同时还要具备编组储存功能,应尽量利用原有悬链,车身储存及空 抱具储存均在悬链完成。 4.2总装车间满负荷生产时涂装车间的改造方式 [1]门田安弘.新丰田生产方式[M].河北大学出版社,2001 I-2]迈克・鲁斯,约翰・舒克.价值流图析[M].人民交通出版社,2004 [33詹姆斯・P.沃麦克,丹尼尔・T.琼斯.精益思想l-M].商务印书馆 1999 若总装车间满负荷生产,与总装南北线最大产能匹配的节拍为 (22+20)JPH×2/3=28JPH(不考虑皮卡生产所带来的货厢量增加), 所以需对涂装车间进行扩能改造,使其生产节拍达到28JPH,同时 增加车身储存线,满足预存一班的产量。 5车身储运线改造 5.1 一期改造 一期车身存储线以原有车身储运线变动最小为原则,对原有积 放链进行调整,新增必要的积放链,通过调整能够达到南北线同时 生产的目的 改造后的车身储运线利用原涂装车间车身上线口(略 有改造),总装车间南北线设2个车身下线口,共用空抱具回空段。 5.2二期改造 收稿日期:2012—01—31 作者简介:苟丽娟(1979_'),女,吉林人,工程师,研究方向:汽车厂 涂装车间改造后,生产节拍为26JPH,三班均工作7.5 h;总装 工艺规划设计。 (上接第139页) 超温。总之,一、二级减温水控制执行器在单位开度下水流量小,负 量扰动下主蒸汽温度变化的幅值( ),从而进一步稳定机组负荷, 荷扰动时执行器调节行程过大是影响主汽温度调节品质的重要因 减少减温水变化量对CCS及AGC控制的负面影响。 素之一,是造成主汽温度波动幅度过大的主要原因之一。因此,在优 化了一、二级减温水自动调节回路后,对一、二级减温水执行机构的 执行器进行换代升级,新一代的气动调节执行器调节手段更细腻、 更稳定,提高了执行机构的响应能力,改善了执行器变差大的问题。 图2为优化前后的描述曲线。 综上所述,通过增加PROFI软件和修改控制参数,优化一、二 级减温水控制回路调节品质;升级气动执行器,改善执行机构起动 3结语 怠步等等手段,降低了在BMCR工况下一、二级减温水总的需要 量,提高了主蒸汽温度变负荷时的稳定性。如果要彻底解决一、二级 减温水总量偏大问题,需要根据目前BMCR工况下一、二级减温水 的总量,计算出一、二级减温水管径最大需求通流量的尺寸,以此重 新设计调节阀门并选配合适的气动执行机构,并实旋改造,以实现 设计的标准(BMcR工况下85.86 t/h)要求。彻底解决主蒸汽温度超 温和一、二级减温水控制过程对CCS及AGC的负面影响。 [参考文献】 [1]唐军.扬州二电厂TXP系统应用及主汽温控制系统研究[D].东南 大学,2007 匝画垂匝 固匝运西 面圈 收稿日期:2011-12—19 图2优化前后的描述曲线 通过优化一、二级减温水控制的调节品质,改善气动执行器 (执行机构)的响应能力,实现及时、快速的喷水降温,减少了在 作者简介:钟治琨(1973一),男,江西兴国人,工程师,研究方向:电 BMCR工况下一、二级减温水总的需要量( ),降低了同等负荷变 厂热控。 机电信息2012年第6期总第324期141 

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