您的当前位置:首页正文

竹林山煤矿1322综采面瓦斯抽采达标评判实践

2024-07-31 来源:帮我找美食网
总第193期 doi:10.3969/j.issn.1005—2798.2015.09.008 竹林山煤矿1 322综采面瓦斯抽采达标评判实践 郭小水 (山西阳泰集团竹林山煤矿,山西晋城048105) 摘要:为科学有效治理矿井瓦斯,有效防范和遏制瓦斯事故,保证回采工作面安全生产,根据《煤矿瓦斯 抽采达标暂行规定》要求,竹林山煤矿以1322综采工作面700~950 m范围作为一评价单元。完成了瓦斯 抽采达标评判,保证了工作面的正常接替,矿井均衡生产。 关键词:瓦斯;抽采达标;评价单元 中图分类号:TD712.6 文献标识码:A 文章编号:1005—2798(2015)09—0022—02 1 3 22 Fully Mechanized Mining Face Gas Extraction From Standard Evaluation Practice in Zulinshan Coal Mine GUo Xiao-shui (Zulinshan Coal Mine of Shanxi Yangtai Group,Jiehenng 048105,China) Abstract:Aimed at scientific and effective management for gas mine,effectively prevent and curb the gas accidents,ensure the safety of working face production,according to”the interim provisions on mine gas extraction from standard”requirements,1322 fully mecha— nized working face of coal mine 700~950 m range as an evaluation unit,completed the gas extraction from standard to judge,to ensure the normal replacement of working face,the balanced production in Zulinshan Coal Mine. Keywords:gas;extraction from standard;the evaluation unit 竹林山煤矿是一座设计能力120万t/a的高瓦 循环进尺0.6 m。三八制作业,一班检修,两班生 斯矿井,主采3号煤层,煤层总厚度为4.23~5.2 in, 平均厚度为4.73 In,煤层倾角为一4~7。。 产,生产班2.5个循环,Et进5个循环,平均日产量 为3 200 t。 1322综采工作面位于1300采区东部。该工作面 1.3工作面通风瓦斯情况 北部为实体煤田;南部为1321综采面采空区;西部为 1322综采面区域内原煤瓦斯含量为13 in /t.预 1300采区大巷;东部为1400规划采区,实体煤田。 测工作面瓦斯绝对涌出量为12.1 in。/min。设计正常 回采时的总需风量为2 850 in /min,工作面内“U”需风 1工作面概况 量为1 850 In /min.回风巷瓦斯浓度约为0.40%.风速 为1.54 m/s:外“u”需风量为1 000 In /min,辅助回风 1.1工作面巷道布置情况 1322综采面走向长156 m,倾斜长950 m。工作 巷瓦斯浓度约为0.47%,风速为0.83 m/s。 面采用“两进两回”通风方式,即“U+U”通风方式, 共布置四条巷道,分别为1322运输巷、1322辅助进 风巷、1322回风巷、1322辅助回风巷。1322运输巷 2工作面瓦斯抽放情况 1) 1322工作面在运输巷、回风巷分别按设计 道用于进风、供电、供水、供液和运煤,1322辅助进 布置了瓦斯抽放钻孔,对工作面煤层瓦斯进行抽放。 风巷用于进风和排水,1322回风巷用于回风及辅助 截止2014年9月8日,全部施工完毕。其中1322运 运料,1322辅助回风巷用于辅助回风。 1.2工作面回采方式 输巷700~950 1TI范围,布置直径75 mm、孔深85 In 的钻孔255个,孔间距1 in,累计孔深21 685 in;1322回 风巷700~950 in范围,布置直径75 mm、孔深85 in的 1322综采面采用一次采全高,设计采高4.73 in, 收稿日期:2015-05-08 作者简介:郭小水(1971一),男,山西阳城人,工程师,从事安全生产管理工作。 22 2015年9月 郭小水:竹林山煤矿1322综采面瓦斯抽采达标评判实践 第24叁苎! 钻孔253个。孔间距1 m,累计孔深21 515 m。 工作面700 950 in钻孔布置时间:1322运输巷700— 4年7月20日,结束时间为 2)1322运输、回风巷分别敷设D219 mm管路 950 m开孔时间为201直径75 mm钻孔为255个,合计钻 950 m.安装放水器9个,储煤罐5个。在1322运输 2014年9月6日, 685 in。 巷和回风巷450 ITI、700 In及巷道口,分别安装瓦斯 孔米数为21流量测定装置1个,用于测定两巷道评判地段的瓦 斯压差、浓度和负压等,便于对工作面瓦斯抽采量进 行计算。 3) 1322工作面瓦斯抽放工程于2014年3月 5日开始.2014年9月8日全部施工完毕,至2015年 风巷 1322: ̄输巷 口 1月16日共计抽放时间为315 d。钻孔孔口抽放负压 为15 25 kPa。平均每天抽放瓦斯15 523.2 rfl 。 3效果评判 3.1 瓦斯抽采基础条件评判 地面建有瓦斯抽放系统两套,其中低负压抽放 泵两台,一备一用,型号为CBF400A型,最大抽放 量为103 in /min,套配抽放主管路为D325 mm,支管 路为D219 mm.对采空区瓦斯进行抽放。高负压抽 放泵两台,一备一用,型号为2BEC62型,最大抽放 量为290 m /rain,套配抽放主管路为D529 mm,支管 路为D219 mm.对本煤层瓦斯进行抽放。 经抽放工程竣工验收,1322工作面钻孔施工符 合设计要求。 1322工作面内“U”回风巷瓦斯浓度约为0.40%, 风速为1.4 rn/s:外“U”辅助回风巷瓦斯浓度约为 0.47%,风速为0.76 m/s。符合《煤矿瓦斯抽采达标 暂行规定》第二十九条规定:采掘工作面同时满足风 速不超过4 m/s。回风流中瓦斯浓度低于1%。 瓦斯抽采基础条件符合要求,可以进行瓦斯抽 采达标评判。 3.2 1322工作面预抽煤层瓦斯效果评判 3.2.1抽采钻孔有效控制范围界定 设计1322工作面700~950 In范围采用平行钻孔 抽采(如图1所示),开孔高度位于煤层1.5 1.8 m, 钻孔间距为1 m,3号煤层抽放瓦斯有效半径为3 m, 瓦斯抽放钻孔可以保证抽放煤层整个厚度。1322 回采工作面700 950 In范围全部在抽采钻孔有效 控制范围,确定1322工作面700—950 In范围为评 价单元。 3.2.2抽采钻孔布孔均匀程度评价 1322工作面抽放钻孔间距:1322运输巷700 950 m, 布置直径75 mm钻孔255个。钻孑L间距小于1 m:1322回 风巷700~950 m,布置直径75 mill钻孔253个,钻孔间距 小于1 m;钻孔间距均满足设计要求。 3.2.3抽采瓦斯效果评判指标测定 1) 预抽时间差异系数和评价单元划分。1322 1322回风巷 1322辅助回风巷 图1工作面钻孔布置不意 1322回风巷700~950 in开孔时间为2014年 7月25日,结束时间为2014年9月8日,直径75 mm 钻孔为253个,合计钻孔米数为21 515 in。 1322工作面700—950 m为平行钻孔,覆盖整个评 价单元,预抽时间差异系数最大为27.3%,小于30%。 预抽时间差异系数计算: '7=( 一 i )/Tm=×100% =(176—128)/176 X 100%=27.3%。 式中:叼为预抽时间差异系数,%; 为700— 950 ITI预抽时间最长的钻孔抽采天数,取176 d; i 为 700~950 m预抽时间最短的钻孔抽采天数,128 d。 2) 瓦斯抽采后煤的残余瓦斯含量计算。统计 1322工作面瓦斯抽采情况,瓦斯抽放量平均为 1O.78 In /min。1322运输巷700~950 in钻孔抽放量 平均为2.08 In。/min,计算得出,700~950 In钻孔从 开工至2015年1月16日共抽放瓦斯量为52.72万 in。:1322回风巷700—950 m钻孔抽放量为2.38 in / min。计算得出。700~950 m钻孔从开工至2015年 1月16日共抽放瓦斯量为58.6l万m 。 瓦斯抽采后煤的残余瓦斯含量计算: Wc =( G—Q)/G =(13 X267 481—1 113 300)/267 481 =8.84 In /t。 式中: 为煤的残余瓦斯含量,m /t;Fro为煤 的原始瓦斯含量,取13 In /t;Q为评价单元钻孔抽 排瓦斯总量,取1 113 300 m。;G为评价单元参与计 算煤炭储量,取267 481 t。 3) 抽采后煤的残余瓦斯压力计算。 ={ab(P +0.1)/1+b(P +0.1)}× {(100一Ad—M d)/100}X {1/(1+0.31Mad)+{仃(P +0.1)/yP } 式中: 为残余瓦斯含量,m。/t;ab为吸附常数 (分别为39.395 9和1.401 1);P 为煤层残余相对 瓦斯压力,MPa; (下转第66页) 23 王跃楠:长平公司顶板水治理实践 第24卷第9期 文明生产。为了解决这一实际困难,自制了锚索接 水器,增加了导水蓬布排水,与便携式移动水箱,排 水器、排水管,这样又影响巷道内正常进车、行人,且 费工费时。因此在这种情况下,利用导水蓬布排水 水沟结合处理顶板淋水。 锚索接水器是在锚索尾部安置一个自制的漏斗 形接水器,下端连接橡皮管,顶板淋水流经接水器一 橡皮管一便携式移动水箱,然后接力排出。在远离 便携式移动水箱的地方顶板淋水可经接水器一橡皮 管一巷道排水沟.然后由排水沟将水引流至附近水 仓,如图2所示。 法更为简单。具体做法是将导水蓬布固定在顶板 上,将顶板淋水收集并导入巷道排水沟,由水沟排至 附近水仓,如图3所示。 1一固定铁丝:2一导水篷布 图3导水篷布排水 采用了以上治理顶板淋水的措施后。降低了掘进 工作面卧机事故发生的概率;减少了巷道内的稀煤泥 1一顶板;2一锚索接水器;3一引水胶管;4一小水泵 5一锚索接水器;6一引水胶管;7一巷道排水沟 及人工清煤工作量,大大避免了生产、机电、运输等事 故的发生概率,改善了作业环境,提高了文明生产。 [责任编辑:图2锚索接水器处理顶板淋水 如遇到巷道内大面积淋水,则需要安装多个接 路方] 夺・孛・-4>・44>・44>・夺・夺・专・夺・夺・夺・44>・夺・夺・夺・夺・44>・孛・夺・夺・寺・夺・夺・44>・夺・孛・44>・夺・夺・孛・夺・夺・牵・夺・44>・-4>・幸-幸・夺・夺・44>・-4>・争・44>・寺-夺・ (上接第23页) 为枥碓大气压力,取0.101 325 MPa; 直径75 mm,取芯深度30 in。测定结果见表1。 A 为煤的灰分,取11.96%; 为煤的水分,取1.00%; 表1瓦斯参数测定结果 7r为煤的孔隙率,取4.67%; 为煤的容重(视密度),取 1.43 t/,m3。 …置 代人公式可得: P =0.326 MPa。 /( m、/ 3.t一 1/( ‘t /( 甄 t ) 册 4)可解析瓦斯量计算。 Wi= 一Wo =8.84—3.58:5.26 in /t。 式中: 为煤的可解吸瓦斯量,In。/t; 为抽采 瓦斯后煤层残余瓦斯含量,nl /t; 为煤在标准大 气压力下的残存瓦斯含量,取3.58 m /t。 5)采煤工作面抽采率计算。 n 10.78/12. +10.78 7・¨ 式中:叼 为工作面瓦斯抽采率;Q 为当月工作 面月平均瓦斯抽采量,取10.78 m /min;Q 为当月 工作面风排瓦斯量,取12.1 m /min。 1322采煤工作面绝对瓦斯涌出量为22.88 in / 1322工作面日产量为3 200 t,可解析瓦斯量最大 值为5.08 m /t,符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》 第二十七条规定:工作面日产量在2 501~4 000 t时, 可解吸瓦斯量应不大于6 m /t。 min,瓦斯抽采率为47.11%,符合《煤矿瓦斯抽采达标 暂行规定》第二十八条规定:工作面绝对瓦斯涌出量 小于40%。 通过计算.现场实测,1322工作面瓦斯抽采各 项指标均符合《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》要求, 判定1322工作面700~950 in范围瓦斯预抽效果达 达到20≤O<40 m。/min时,工作面瓦斯抽采率应不 标。可以组织回采作业。 6)井下现场实测数据。1322工作面瓦斯抽放 后,分别在运输和回风巷700~950 1TI范围内,每隔50 in 选一测点,在煤体内打钻取芯进行瓦斯含量测定,钻孔 [责任编辑:路方] 

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容